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1、發(fā)動機缸蓋變形的修理
某公司兩臺日本川崎KLD85Z型裝載機,其發(fā)動機缸蓋由于長期工作在高溫、高壓、熱負荷和交變載荷下而發(fā)生翹曲變形,氣缸墊從水道口處沖壞,造成燃燒室壓力下降、發(fā)動機動力不足和散熱器加水口往外冒水。
連續(xù)換過兩次氣缸墊,各使用一個月后便又被沖壞。經(jīng)拆檢,發(fā)現(xiàn)氣缸體、氣缸蓋均發(fā)生變形。氣缸體的平面度誤差為50μm,還符合技術(shù)要求,但氣缸蓋的平面度誤差則達到0.20mm,此變形則為氣缸墊被沖壞的主要原因。
采用的修復方法是,由于該機蓋上無燃燒室凹形,不必考慮燃燒容積的變化(燃燒室容積的變化值一般不應大于原容積的4%),采用平面銑削的方法加工了缸蓋平面;在缸蓋與缸體接合面的水道口處安裝了一紫銅墊(該銅墊的厚度為水道口凹臺厚度的1.2倍),代替氣缸墊上的橡膠密封圈,然后安裝氣缸墊,同時采用先冷緊后熱緊的方法堅固缸蓋螺栓。用此方法修復的發(fā)動機,再未出現(xiàn)過沖缸墊的故障(在此也應注意液壓缸的使用特性)。
2、干式薄壁缸套的應急修理
某公司一臺小松WA420型裝載機,因長期在野外工作,發(fā)動機使用的冷卻水中含礦物質(zhì)較多,加之對冷卻系統(tǒng)濾清器維護的疏忽,發(fā)動機曲軸箱在II缸處發(fā)生穴蝕,同時使薄壁缸套也被穴蝕,出現(xiàn)Φ2mm大小的孔洞,導致曲軸箱油底殼進水?紤]到該機為1992年購入的設(shè)備,發(fā)動機的曲軸,凸輪軸和缸體已達到或接近使用極限,投入大量資金進行修復已無價值,但發(fā)動機的缸套和活塞的磨損量仍符合技術(shù)標準,無燒機油和冒黑煙現(xiàn)象,且發(fā)動機工作正常,油耗沒有明顯增加,液壓系統(tǒng)及底盤部分仍可繼續(xù)使用,且明顯比國產(chǎn)同類機械效率高。
為此,我們將原有的缸套調(diào)轉(zhuǎn)180度,并在曲軸箱體穴蝕處用AB膠粘堵,然后重新組裝發(fā)動機,再次運行表明工作正常。有了這次教訓,在后來工作正常。有了這次教訓,在后來工作中管理和維修人員都非常重視冷卻水濾清器的保養(yǎng)。自修復至今已一年,該機仍在使用中。
3、推土機臺車架的焊接修復